任富强, 张元祥, 员江森, 王洋, 方烽, 张晓明
中温含铜CGO硅钢大量用于制造变压器的铁芯,其性能提升对节能减排具有重要的意义。减薄带钢厚度是降低铁损的有效途径,但是随着冷轧压下率的增加,冷轧带钢中的Goss种子数量减少,抑制剂熟化加快,为CGO硅钢的产业升级带来了挑战。采用EBSD与SEM对不同工艺下CGO硅钢中间退火板与高温退火板的组织、织构与抑制剂进行了表征。结果表明:控制二次冷轧压下率为55%~60%的传统工艺已不适用于薄规格带钢的需求,传统工艺下中间退火板的Goss晶粒面积分数为2.81%,初次再结晶后Goss晶粒面积分数为0.742%,二次再结晶开始温度为940 ℃,导致偏转Goss晶粒也发生了异常长大,磁感应强度B8=1.682 T;将一次、二次冷轧压下率从78%、54%调整为72%、64%,显著提高了Goss晶粒占比,中间退火板的Goss晶粒面积分数达到3.84%,初次再结晶后Goss晶粒面积分数提高至1.47%,在热处理参数不变的条件下促进Goss晶粒的二次再结晶更充分,成品板磁感应强度B8提高至1.836 T;利用二次冷轧法工艺窗口较宽的特点在中间退火过程中新增了渗氮工艺,在未对CGO硅钢组织、织构产生影响的前提下,使AlN粒子在二次再结晶过程中析出,从而延缓了二次再结晶的发生,将二次再结晶温度提高至980 ℃,保证异常长大的Goss晶粒取向更精准,成品板磁感应强度B8进一步提高至1.900 T。通过调控冷轧参数、在中间退火引入渗氮工艺,成功制备出性能优异的中温含铜CGO硅钢,为CGO硅钢的性能提升、节能降本提供了新思路。